空化清洗機(jī)在熱電廠灰場回水管線的清洗效果和效益分析介紹
時間:2015-07-17 15:44:52作者:LeeZhou來源:德高潔清潔設(shè)備分享到:QQ空間新浪微博騰訊微博人人網(wǎng)微信
大慶石化公司熱電廠現(xiàn)有6臺410 t/h燃燒鍋爐和8臺汽輪發(fā)電機(jī)。除灰系統(tǒng)是由水膜除塵、電除塵器和布袋除塵器、水力沖灰系統(tǒng)、沖灰水回收系統(tǒng)組成。鍋爐水力除灰系統(tǒng)采用閉式循環(huán),并連續(xù)不斷地補(bǔ)入化學(xué)中和池排水、水氣廠脫鹽水中和池排水、生活污水和循環(huán)水排污水。灰水回收系統(tǒng)安裝有5臺回水泵和2條規(guī)格為Φ406 mm的回收管道,其中1條是2001年加裝的�;厥毡糜�2臺運行,3臺備用�;厥账艿廊L約3.5 km,其中1條由鑄鐵插接、碳鋼板卷制焊接而成,全部直埋于地下防凍層以下。而2001年新安裝的回水管線為內(nèi)防腐噴塑管管道,安裝環(huán)境比較復(fù)雜,越過多處障礙,包括公路、鐵路、民居、廠房等。灰水回收水pH值在8~11之間,水中鈣、鎂碳酸鹽類物質(zhì)逐漸從水中析出以垢的形式沉積在管道、閥門、泵葉輪等回收水系統(tǒng)中。
該廠灰場回水系統(tǒng)因運行時間長和水質(zhì)等原因,2條回水管線、回水泵及附屬設(shè)備結(jié)垢嚴(yán)重,管壁內(nèi)結(jié)垢最厚處可達(dá)10 cm。進(jìn)入2010年冬季生產(chǎn)以來,灰場泵房回水泵有出力不足、運行時達(dá)不到額定電流的現(xiàn)象時有發(fā)生。我們通過對1#回水泵的解體檢查,發(fā)現(xiàn)泵體內(nèi)表面及部件上均勻結(jié)垢,垢厚度達(dá)5~6 mm,除垢后1#回水泵運行了4 d,停泵檢查后發(fā)現(xiàn)又生成了厚度達(dá)1 mm的垢,說明回水泵內(nèi)結(jié)垢的速度較快。目前已嚴(yán)重影響回水泵的負(fù)荷,回水已無法保證鍋爐除塵、沖洗的要求,需補(bǔ)充大量的新鮮工業(yè)水。之前我們介紹了《空化清洗機(jī)在熱電廠灰場回水管線清洗中的應(yīng)用》,下面主要介紹空化清洗機(jī)在熱電廠灰場回水管線的清洗效果和效益分析。
一、空化清洗機(jī)在熱電廠灰場回水管線的清洗效果
我們首先對灰場回水泵房的水泵、回水管道等設(shè)備進(jìn)行了清洗。其次在2條規(guī)格為Φ406 mm管道內(nèi),放置了空化清洗噴頭,啟動回水泵用一定壓力和流量的回水推動清洗噴頭,通過數(shù)字定位儀觀測清洗噴頭的行程。如清洗噴頭遇阻不能前進(jìn),則通過數(shù)字定位儀跟蹤確定清洗噴頭的具體位置并清除結(jié)垢。
1、清洗后經(jīng)檢查,2條規(guī)格為Φ406 mm管道內(nèi)10 cm厚的垢層基本被空化射流除掉,存留垢層僅為1 mm,除垢率達(dá)98%以上,且對管道無損傷,清洗效果非常理想。
2、對灰場回水系統(tǒng)中的兩條回水管線及附屬設(shè)備實施清洗后,我們使用便攜式超聲波流量計對兩條灰場回水管線進(jìn)行回水量測量,測量結(jié)果達(dá)到預(yù)期清洗效果,滿足了熱電廠需求。
二、空化清洗機(jī)在熱電廠灰場回水管線的效益分析
1、灰場回水管線清洗完成后,鍋爐灰場回水清水池冬季補(bǔ)工業(yè)水均量大幅度降低,由原來的為200 t/h下降為50 t/h,冬季按4個月計算,則節(jié)約工業(yè)水量為439.2 kt/a。
2、清洗前,熱電廠鍋爐灰場冬季運行3臺回水泵,清洗后灰場運行2臺回水泵,每臺泵功率為150 kW,則節(jié)電為54.75萬kW/a。
3、因灰場回水垢量較大,如果采用化學(xué)清洗,清洗時鹽酸消耗量大。經(jīng)測算,回水管線結(jié)垢量為550~600 t之間�;瘜W(xué)清洗需31%鹽酸1480~1700 t,高效緩蝕劑投加量在10~15 t之間。另外還需加入施工費、材料費等�;覉鰞蓷l回水管線如采用化學(xué)清洗約需二百余萬元。
如果采用空化清洗機(jī)則需投資一百余萬元,與化學(xué)清洗相比,節(jié)約費用一百余萬元。另外再算上節(jié)省下來的水費和電費,平均每年可節(jié)省約三百萬元。由此可見,空化清洗機(jī)是有效的、環(huán)保的、安全的、經(jīng)濟(jì)的熱電廠灰場回水管線除垢設(shè)備,值得在同類設(shè)備中推廣應(yīng)用。
該廠灰場回水系統(tǒng)因運行時間長和水質(zhì)等原因,2條回水管線、回水泵及附屬設(shè)備結(jié)垢嚴(yán)重,管壁內(nèi)結(jié)垢最厚處可達(dá)10 cm。進(jìn)入2010年冬季生產(chǎn)以來,灰場泵房回水泵有出力不足、運行時達(dá)不到額定電流的現(xiàn)象時有發(fā)生。我們通過對1#回水泵的解體檢查,發(fā)現(xiàn)泵體內(nèi)表面及部件上均勻結(jié)垢,垢厚度達(dá)5~6 mm,除垢后1#回水泵運行了4 d,停泵檢查后發(fā)現(xiàn)又生成了厚度達(dá)1 mm的垢,說明回水泵內(nèi)結(jié)垢的速度較快。目前已嚴(yán)重影響回水泵的負(fù)荷,回水已無法保證鍋爐除塵、沖洗的要求,需補(bǔ)充大量的新鮮工業(yè)水。之前我們介紹了《空化清洗機(jī)在熱電廠灰場回水管線清洗中的應(yīng)用》,下面主要介紹空化清洗機(jī)在熱電廠灰場回水管線的清洗效果和效益分析。
一、空化清洗機(jī)在熱電廠灰場回水管線的清洗效果
我們首先對灰場回水泵房的水泵、回水管道等設(shè)備進(jìn)行了清洗。其次在2條規(guī)格為Φ406 mm管道內(nèi),放置了空化清洗噴頭,啟動回水泵用一定壓力和流量的回水推動清洗噴頭,通過數(shù)字定位儀觀測清洗噴頭的行程。如清洗噴頭遇阻不能前進(jìn),則通過數(shù)字定位儀跟蹤確定清洗噴頭的具體位置并清除結(jié)垢。
1、清洗后經(jīng)檢查,2條規(guī)格為Φ406 mm管道內(nèi)10 cm厚的垢層基本被空化射流除掉,存留垢層僅為1 mm,除垢率達(dá)98%以上,且對管道無損傷,清洗效果非常理想。
2、對灰場回水系統(tǒng)中的兩條回水管線及附屬設(shè)備實施清洗后,我們使用便攜式超聲波流量計對兩條灰場回水管線進(jìn)行回水量測量,測量結(jié)果達(dá)到預(yù)期清洗效果,滿足了熱電廠需求。
二、空化清洗機(jī)在熱電廠灰場回水管線的效益分析
1、灰場回水管線清洗完成后,鍋爐灰場回水清水池冬季補(bǔ)工業(yè)水均量大幅度降低,由原來的為200 t/h下降為50 t/h,冬季按4個月計算,則節(jié)約工業(yè)水量為439.2 kt/a。
2、清洗前,熱電廠鍋爐灰場冬季運行3臺回水泵,清洗后灰場運行2臺回水泵,每臺泵功率為150 kW,則節(jié)電為54.75萬kW/a。
3、因灰場回水垢量較大,如果采用化學(xué)清洗,清洗時鹽酸消耗量大。經(jīng)測算,回水管線結(jié)垢量為550~600 t之間�;瘜W(xué)清洗需31%鹽酸1480~1700 t,高效緩蝕劑投加量在10~15 t之間。另外還需加入施工費、材料費等�;覉鰞蓷l回水管線如采用化學(xué)清洗約需二百余萬元。
如果采用空化清洗機(jī)則需投資一百余萬元,與化學(xué)清洗相比,節(jié)約費用一百余萬元。另外再算上節(jié)省下來的水費和電費,平均每年可節(jié)省約三百萬元。由此可見,空化清洗機(jī)是有效的、環(huán)保的、安全的、經(jīng)濟(jì)的熱電廠灰場回水管線除垢設(shè)備,值得在同類設(shè)備中推廣應(yīng)用。
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